2011年4月,孚日集團股份有限公司董事會公布一季度業績公告,公司一季度凈利潤比上年同期增長100%~120%。公司盈利大幅提高的原因是公司營銷力度不斷增強,市場份額的不斷擴大以及產品銷售價格的提高,在孚日集團主營業務收入及利潤均實現較大幅度的增長的努力中,集團毛巾一公司功不可沒。他們在節能降耗,實現成本大幅度下降的過程中,為公司贏利水平實現跨越貢獻了力量。
一項叫做低溫煮漂技術的新染織工藝,使孚日集團毛巾一分公司實現了噸產品蒸汽消耗下降74.1%,噸產品綜合成本降低20%以上的驕人成果。
眾所周知,印染耗能大的莫過于蒸汽和水。既耗能又污染環境。如何降低成本,節能減排成為各企業競相研發的課題。據了解,生產一噸上色產品需要水耗60噸,電542度,水蒸汽2.7噸,而且耗時、棉花紗線還有損耗。傳統工藝生產一噸毛巾產品,綜合成本大約為3200元/噸,還不包含皂洗、加軟等上色后工序使用的能源。傳統的毛巾上色,煮漂工藝溫度高達110℃,如果能降低上色溫度,就可以大大降低能源消耗。針對這種狀況,孚日毛巾一公司成站了降耗課題攻關小組,對傳統的染織工藝進行了大膽創新,低溫煮漂技術的新染織工藝成為他們的首選。使用低溫煮漂,可以將上色前中和、脫氧兩步操作改為一步一浴法操作,可以節約水、電、汽、用工時間的花費。
從2009年起,孚日制訂了一系列工藝改革方案,對新型的低溫煮漂前處理劑進行篩選,從產品白度、毛效、強力、棉花紗線損耗等指標進行對比試驗,終選擇了國內一家公司生產的低溫前處理劑進行試驗。經過邊試驗邊總結,在2010年,他們將實驗室的試驗工藝轉化成車間大生產工藝,并且及時解決現場發覺的問題。隨后,在生產車間全方位推廣低溫煮漂技術新工藝,并且對全部操作人員進行了培訓,對現場操作進行了規范演練,確保新工藝的正常、有效使用。
孚日集團毛巾一公司廠長助理馬貴忠是這個課題攻關小組的成員,他舉例說,如用傳統工藝,噸上色產品用水蒸汽2.7噸,低溫煮漂技術用水蒸汽0.7噸,節約水蒸汽2噸,節約率達74.1%。其他方面,如水、電節約效果也非常顯著。他告知記者,使用低溫煮漂技術的新染織工藝,大大節約了水、電、汽的消耗。非常是在蒸汽使用上,一噸產品節約成本達100元。他為記者算了一筆賬,使用新工藝,水蒸汽噸耗量降低30%以上,污水排放量減少20%以上,印染時間減少20%以上,耗電量減少20%以上,棉花紗線損耗減少20%以上。噸產品綜合成本降低達20%以上,“按照孚日集團公司每年12000噸上色產品使用低溫煮漂技術計算,每年可以產生節約成本980.6萬元的直接經濟效益。這項染整技術如果推廣到全行業,將帶來龐大的經濟效益和社會效益。”他介紹說。
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